Представляем интервью-кейс с представителями ООО «Производственное объединение «Межрегионэнергосервис» (ООО «ПО «МЭС») — председателем правления Борисом Мещеряковым и руководителем проекта Романом Омельченко — о результатах проводимых улучшений на предприятии в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
ООО «ПО «МЭС» занимается производством паровых котлов и их частей, а также их монтажом и обслуживанием.
Это предприятие является участником первой волны национального проекта, реализуемого в Алтайском крае.
К программным мероприятиям нацпроекта предприятие приступило в марте 2019 года, и в последующем показало значительные результаты.
За 6 месяцев реализации плана развития пилотного потока по методологии Федерального центра компетенций в сфере производительности труда показатели следующие.
- Сокращено время изготовления коллектора (ВПП) с 59 до 21 дней, почти в три раза;
- Сокращен уровень незавершенной продукции (НЗП) на 45%;
- Увеличена выработка на одного сотрудника в смену на 272%.
После реализации пилотного потока предприятие продолжило внедрять инструменты бережливого производства на новых участках, за счет чего увеличило объем выпускаемой продукции на 45% по сравнению с базовым годом при той же численности персонала.
В видео председатель правления «ПО «МЭС» Борис Мещеряков рассказывает, как было принято решение принять участие в национальном проекте, и оправдались ли ожидания; насколько много ресурсов приходилось выделять для участия в национальном проекте; как менялось мировоззрение менеджмента и сотрудников в процессе реализации мероприятий и многое другое.
Руководитель проекта Роман Омельченко показывает конкретные примеры реализации проекта, делиться своими мыслями и наработками, особенно по работе с людьми.
Информация будет интересна руководителям компаний и руководителям проектов по улучшениям, которые внедряют подобные мероприятия или им только предстоит это сделать.
Продолжительность видео — 1 час 17 минут.
Подписывайтесь на наш видеоканал, чтобы быть в курсе новых видео!
Подробнее о проводимых мероприятиях
- Определен пилотный поток – Производство коллекторов.
- Сформирована рабочая группа по оптимизации пилотного потока.
- На предприятии сформирован проектный офис, руководителем проекта пилотного потока переведен мастер котельного цеха Роман Омельченко, который в последующем стал руководителем проекта «Повышение производительности и поддержка занятости».
- Проведена диагностика пилотного потока, составили карты текущего/целевого/идеального состояния и диаграмма «Спагетти», выявили основные виды потерь.
- На основании проведенного анализа составлен план мероприятий по оптимизации пилотного потока и достижению поставленных целей, который в последующем был реализован.
ТОП решений, повлиявших на достижение результата:
- Организация адресной системы хранения на складе сырья;
- Изменения системы внутрицехового планирования (создание склада комплектации графикования производства);
- Внедрение системы идентификации складского материала и незавершенной продукции, позволяющей быстро находить нужные вещи;
- Разработка и изготовление тары для комплектующих;
- Создание зоны входного контроля товарно-материальных ценностей (ТМЦ);
- Замена типа резцов;
- Внедрение системы организации и рационализации рабочего места (система 5С) ;
- Внедрение информационных центров участков/цеха/генерального директора.
Информация подготовлена совместно с КАУ «Алтайский центр кластерного развития».
Спасибо за интересную информацию! Изменилась ли заработная плата у рабочих?
Да, увеличилась. Проект этому способствовал.
Спасибо за новые знания. Обязательно большую часть полученного Вашего опыта внедрим.